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在工控維修行業混,只要深入一點,伺服維修是繞不開的。干伺服維修,恐怕誰也逃不過日本品牌,安川,三菱,松下,富士等等。同樣是驅動,變頻器和伺服器都是驅動,只是伺服器使用場景要復雜太多。需要用伺服器控制的場合,對慣量,jingque控制,動態響應,震動抑制這些指標,肯定都是有要求的??梢赃@么說,在jingque控制面前,變頻器就是傻大黑粗(當然也有例外,比如造紙廠用的幾百個千瓦的ab700變頻器,精度要求也很苛刻)。
從硬件來說,伺服器具備高響應大動態的特點,對控制的硬件電路設計,反饋環路需要也更。軟件應用方面,伺服的核心一個是jingque,一個是兼容并儲,支持用戶玩更多的花樣。所以伺服的二次編程功能是非常強悍的。打個比方,伺服的硬件只是它的軀殼,軟件算法才是它靈魂。軟件算法我們看不到的,用戶只知道編程邏輯好不好用,界面復不復雜。希望隨便動幾個參數,就能得到想要的結果,而不是修改幾個參數還要去懂得邏輯,先別給我扯什么高端低端,有的產品就是這樣。從這點來說,日系伺服就做得出色很多。
個人經驗,維修日系伺服硬件,安川更討喜。怎么說呢,安川在硬件上奉行的是實用至上,原理簡單,性能可靠,報警提示也準確。三菱的硬件就比安川要稍微復雜一些,三菱伺服的好處是資料齊全,體系系列明確,但故障報警有時候不正確,轉著彎給你個提示。松下伺服呢,應該說是日系當中xingjiabigao的,從a4系列開始,松下得到了更多用戶的青睞,市場占有率不在少數。個人感覺松下伺服的硬件體系太多,太專注于集成度,線路板共性不明顯,元件不通用。對維修來說不是好事,時間成本高還價值便宜,稍微復雜的故障,很多維修人員都沒有動力去維修。日系的伺服產品還有富士和三洋,論市場占有率可能不如前者品牌,但質量杠杠的,修過一些。維修中壞的多的也是一些易損件,比如:電容,光耦……
伺服維修的關鍵點是什么?
伺服也是驅動類產品,就輸出通路而言,和變頻器接近,整流——濾波——逆變——反饋,這些電路基本一樣。不同的是伺服的動態要求高,所以在取樣、反饋方面的設計更靈敏,主要的電路有:
(1)母線檢測電路,變頻器也有母線檢測電路,但對動態沒有嚴苛的要求。伺服對母線測量有嚴格的需求。伺服的加減速速度快,輸出轉矩也大,所以對母線的波動起伏很大,加速時母線降壓,減速時母線過壓。通過調節電容容量,母線降壓可以抑制在允許的誤差之內,運算程序通過調整輸出脈寬,保證輸出轉矩不變。減速時速度越快,回饋電壓也就越高,比如交流220v供電的伺服,母線電壓超過+400v時制動電阻就必須啟動,泄放掉更高的電壓。而這個臨界值的檢測,全靠母線電壓檢測電路,所以伺服的母線檢測設計都比較復雜,功率部分配備制動電阻,就是用來專門平衡母線電壓的。
(2)溫度檢測,溫度檢測在工控中很重要,這個檢測參數可以間接讀取伺服器工作狀態得到。維修時可以簡單的理解為,功率輸出=溫度值。既然功率和溫度有關,溫度又和散熱有關,所以伺服不但有模塊溫度檢測,還有風扇狀態檢測。風扇檢測的方法,主要有數字檢測和脈沖檢出兩種。數字檢測很好理解,就是正常工作時,檢測線輸出一個高或者低的電平,維持不變。脈沖檢測就是,風扇每轉一圈,輸出多少個同步頭。技術上看,脈沖檢測應用更細致jingque??梢哉f,只要廠家愿意,通過脈沖檢測,完全可以把風扇轉速做成線性的轉速。日本品牌兩種風扇檢測都有,如安川喜歡用數字檢測風扇,三菱卻喜歡脈沖檢測風扇。這里要說一點就是,市面上的好多伺服,脈沖檢測處理電路,大多是加法器+比較電路設計,脈沖并沒有真正到達處理器,維修這樣的電路,只要你在pcb板上往后推理,終也就是一個數字電路。所以應急維修的時候,是可以屏蔽掉的。
(3)電流反饋,只要和轉矩相關驅動器,電流檢測就尤為重要,伺服器都有專用電機配套使用,轉矩大效率高是必須的。伺服器的電流檢測,功率大的一般采用霍爾隔離型傳感器,小功率的,更傾向使用hcpl7800/7840/7860之類的隔離光耦,設計簡單,成本優勢大。維修時需要注意的是,隔離光耦,要注意型號代換!比如hcol7840和hcpl7860就不能互換,因為兩個型號一個是模擬輸出信號一個是數字輸出信號,直接代換,伺服啟動肯定就報過流故障。這里強調的一點是,hcpl-78xx系列光耦在日系伺服上使用較多,光耦屬于損耗件,到一定的使用期,老化是必然的,一般代換就好了。
維修伺服也不一定非要伺服馬達。很多故障,可以問現場電工,推導出來,在桌面上測試維修,修好直接裝回去用就是。判斷伺服故障,主要要搞清楚是靜態故障!還是動態故障!打個比方,人家告訴你這個伺服報警輸入電壓欠壓故障。這時候你就問清楚:是上電的時候報警?還是啟動運行的時候報警??
上電就報欠壓,那是真欠壓,故障點不外乎就是:
(1)輸入電壓偏低或缺相。
(2)檢測電路故障,比如hpcL7840壞。
如果是運行中報欠壓故障,那可能出現的故障點有:
(1)充電接觸器壞。
(2) 剎車單元電路壞。
(3)主濾波電容壞。
報警都是同樣的,但仔細分析就發現,故障點完全不一樣。有些故障很龜毛,能運行還不算,還要加載故障才出現。比如,充電接觸器壞,帶馬達試運行就肯定可以,但一加載就不行。
維修實例,一臺三菱MR-JE型伺服曲折的維修經歷
過程是這樣,客戶是壓鑄行業,這臺三菱mr-je-300a型伺服器是機械手上的驅動電機用的,故障也很簡單,就是不定期的報10.1或者10.2的故障。兩個故障都是欠壓的意思,10.1代表進線缺相;10.2代表母線欠壓。客戶首先懷疑進線電源轉換器出了故障,交換試機,故障依舊,于是送修。我接到后仔細檢測,首先懷疑進線檢測電路,但一路跟到底,未發現有故障元件。接著檢測母線檢測電路,三菱mr-je這種伺服屬于經濟型伺服驅動器,和同期的三菱MR-j4型伺服相比,差別在反饋設別上。
三菱Je伺服的母線設計是這樣的:先三個330k電阻減壓,然后進一個模數處理芯片,得到一個線性的轉換數字脈沖,經一個5足的74系列ic放大后,經過光耦隔離,給處理主芯片進行解壓。為了防止出錯,母線檢測還輔助了一個模數芯片電源檢出光耦,沒有這個+5v電源,照樣報警欠壓故障。
由于這個模數轉換ic外加了震蕩器,測試晶振也正常。檢查三個降壓電阻,阻值也正常。研究了半天模數轉換芯片資料,決定在桌面模擬母線進行測試。我的方法是這樣的:
(1)用調壓器先將母線電壓加到直流+310v,這時,在取樣電阻分壓點測得的電壓值是1.9v,再將調壓器電壓調高,將母線電壓人為提高到臨界電壓+400V,在分壓點測得的電壓值是2.5v,這樣可以分析出,這個伺服器母線檢測的動態電壓,即1.9v---2.5v之間。用示波器在線測量模數芯片(AD7740的7足)輸出頻率的變化,頻率變化也隨著模擬電壓的變化而改變,跳過脈沖整形芯片測,波形漂亮,看來電路是好的!維修一時沒了方向。
由于沒有電機,編碼器報警的情況下,接觸繼電器是不會吸合的,我也懷疑過充電繼電器,拆下來單獨加24v,吸合也正常!
維修設備,不怕硬故障,就怕軟故障。我的原則是,在沒有找出真正損壞的元件時,我一般不胡亂更換配件,一來配件也是錢,二來極有可能修出別的故障。這臺伺服器故障本來就時出現時不出現,既然兩個報警都直指母線電壓,懷疑客戶的進線電壓可能偏低。是在沒招時就先從簡單的入手,修軟故障的機子,要有死馬當成活馬醫的精神(笑),決定人為的提高母線檢測電壓!經過計算,將母線檢測電壓人為的提高了20v(改電阻)。先收錢,讓客戶拿回去接著用,居然一個禮拜沒事。到第八天的時候,客戶告訴我,說伺服器又報10.2的故障了,幾次不定。
雖然有心里準備,遇到這樣的事那也沒有辦法,我決定去現場看看?,F場進一步了解,客戶的電工師傅說:伺服出故障前,改造過壓鑄機。原來200噸改為400噸的,電路沒變,會不會有影響。這樣一說,起初我也懷疑是改了噸位,引起電壓波動較大引出的故障。監測現場母線,電壓在+300V__+330v之間波動,波動范圍可以接受。加上人為提高了+20v電壓,怎么說都不該報欠壓啊。仔細觀察,發現一個細節:每次故障后,都不能馬上復位,需要掉電等十幾分鐘再開機,又可以接著運行。馬上懷疑風扇,和另一臺伺服對調了風扇,故障依舊。所有的疑點只剩后一招了,那就是繼電器有故障。
現場沒有繼電器,于是找來一個空開,上電后再人為閉合,哈,問題居然不出現了。等了兩個小時,驅車回家。誰知晚上客戶又來電話了,說這次不報10.2故障了,報警30.1!30.1是剎車電阻過熱!放下電話,仔細想了想這個伺服器的通路,恍然大悟!第二天讓客戶拆過來,首先更換伺服繼電器,然后將電阻復原。回去裝機,如今一切正常。
后來我打開換下的繼電器,發現線圈正常,萬用表測量也正常,但觸頭氧化,接觸時并不完好,造成動態電流丟失,造成進線電壓欠壓的假象。過后說起來,這個伺服器故障非常簡單,被搞復雜的原因主要有兩點:
1.故障時不時出現,增加了判斷難度,維修時一直在電源上思考問題,而忽略了動態電壓檢測也很重要。
2.上門維修時,外加開關不在報警,已經說明繼電器有問題。自己沒把電阻改回來。導致晚上電壓真的升高了,報30.1的故障。因為伺服的運算程序認為,母線電壓過高,就必須開啟制動電阻來放電。當制動電阻長時間連續放電,母線電壓并沒有降低,自然就觸發制動過熱的故障報警。
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